Rapport d’activité

Tableaux de bord d’exploitation

En 2025, la production (1’046 GWh) et le pompage (–1’284 GWh) sont légèrement supérieurs aux chiffres de 2024, du fait de l’intensification de l’utilisation des machines en 2025 malgré une interruption totale de l’aménagement à l’automne 2025 pour cause de travaux Swissgrid impactant NDD et de nombreux travaux de maintenance issus des fins de garantie. La quantité totale d’énergie produite correspond à environ 52 remplissages de la retenue supérieure du Vieux Emosson.

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Production et pompage mensuels de la centrale (gauche) et contribution par groupes (droite)
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Le taux de disponibilité des machines de 61 % en 2025 est légèrement inférieur aux valeurs attendues de 64 %, en raison des avaries survenues et de la prolongation de certains travaux de maintenance. Le taux de réponse à la sollicitation reste toutefois satisfaisant avec 98.2 % en turbine et en pompe (valeur cible 99 %). Le nombre d’heures de fonctionnement est en aug­mentation (+8 %) par rapport 2024. Le taux moyen d’utilisation des groupes de 39.4 % (36.3 % en 2024) et le taux de fonctionnement de la centrale de 80.2 % affichent une nette progression depuis 2024 (75.1 %), ce qui démontre une intensification de l’utilisation des machines malgré les travaux de maintenance durant l’année 2025.

Ces résultats témoignent d’une maîtrise technique solide et continue. Ils confirment la performance croissante de l’aménagement, ce qui constitue un signal positif pour les actionnaires de Nant de Drance. Une fois les derniers défauts de jeunesse corrigés, Nant de Drance disposera de l’ensemble de son potentiel opérationnel pour contribuer pleinement à la stabilisation du réseau et augmenter encore l’utilisation des groupes.

Conduite, maintenance et investissements

Les opérations de maintenance des installations sont assurées par l’équipe d’exploitation locale avec le soutien de prestataires externes. En particulier, chacun des six groupes de pompage-turbinage fait l’objet d’un contrôle hebdomadaire, d’une maintenance mensuelle durant une journée et d’une maintenance annuelle durant un mois. De plus, des petites révisions sont actuellement planifiées tous les 6 ans (1ère révision G4 prévue en 2027) et des grandes révisions tous les 12 ans basées sur le retour d’expérience et les recommandations des fournisseurs.

Sur la base des plans de maintenance établis, les besoins en personnel pour accomplir le mandat d’exploitation locale ont été réévalués. Un renforcement et une réorganisation de l’équipe locale ont été entrepris. Celle-ci comprendra, dès 2026, 27 collaborateurs (contre 21 en 2025 et 6 externes), dont un chef de centrale, trois responsables techniques (conduite, électrique et mécanique) et quatre ingénieurs d’exploitation. L’objectif de ce renforcement est d’assurer le développement des compétences internes, de garantir la réalisation des travaux de maintenance issus de la forte sollicitation des installations et ainsi garantir une haute disponibilité de la centrale dans les prochaines années.

Les inspections du barrage de Vieux-Emosson par le bureau Gruner et les experts d’Alpiq ne relèvent pas de points particuliers. L’état du barrage et de ses ouvrages est jugé pleinement satisfaisant. Le rapport annuel sur les pertes au Vieux-Emosson n’a pas non plus montré d’évolution. Les voies d’eau ont été inspectées pendant l’arrêt complet de l’installation durant les travaux de Swissgrid et aucun problème n’a été relevé, un constat particulièrement réjouissant.

En 2025, les contrôles de fin de garantie se sont poursuivis sur les groupes n° 4 et 6. Les problèmes déjà identifiés sur le cercle de vannage et les directrices ont également été observés sur ces deux groupes. Contrairement aux autres groupes, le constructeur General Electric (GE) a pu proposer une solution aboutie, permettant de réaliser des réparations définitives sur le cercle de vannage du groupe n° 6, puis du groupe n° 4. Les inspections menées lors de la maintenance annuelle de fin d’année sur le groupe n° 6 ont montré des résultats positifs, laissant envisager le respect du cycle des petites révisions, soit une maintenance tous les six ans sur ces éléments.

Les mêmes travaux de corrections sous garantie ont ensuite été exécutés sur le groupe n° 3 durant le quatrième trimestre et se poursuivront sur les groupes n° 1, 2 et 5 au cours de l’année 2026. Parallèlement, certaines corrections de garantie sont également réalisées sur les générateurs.

Les bâches spirales des groupes n° 3 et 5 ont été inspectées. Mises à part quelques corrections sur le groupe n° 3, les installations sont en bon état.

Malheureusement, des dégâts ont été constatés lors de la maintenance annuelle du groupe n° 1 sur les paliers du système de commande de la vanne haute pression. Ces dégâts ont dans un premier temps nécessité une intervention d’urgence et une indisponibilité supplémentaire du groupe. Les investigations menées ont démontré un défaut générique présent sur les autres groupes, qui devra être traité courant 2026 pour les groupes n° 3, 1, 2, 5 et 6 et en 2027 pour le groupe n° 4. Les investigations se poursuivent afin de définir une solution durable et adaptée avec le fournisseur. Par ailleurs, la direction poursuit les discussions avec le fournisseur des vannes concernant la prise en charge des coûts.

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Travaux sur le distributeur
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Démontage du servo-moteur de la vanne haute pression MIV

La solution pour résoudre les dysfonctionnements occasionnels de certaines vannes sphériques basse pression a été mise en œuvre par le constructeur sur le groupe n° 3 en 2023 et sur le groupe n° 2 en 2024. Les activités sur la vanne du groupe n° 1 ont commencé fin décembre 2025 et se poursuivent début 2026 en parallèle des travaux sur le cercle de vannage et les directrices du groupe. Les mêmes modifications apportées aux groupes n° 2 et 3, qui ont donné satisfaction, sont entreprises sur le groupe n° 1. En revanche, les groupes n° 4, 5 et 6 n’ont pour l’instant pas montré de problème similaire.

Des problèmes sont apparus sur les cartes électroniques des convertisseurs de fréquence. Des remplacements de cartes ont dès lors été opérés avec le fournisseur GEPC et des solutions d’amélioration sont en cours d’étude avec le fournisseur. De nouvelles pièces de réserve sont aussi en cours d’approvisionnement.

Le système de réfrigération des groupes a également été amélioré avec le montage complémentaire d’équipement permettant d’éviter l’indisponibilité simultanée de l’ensemble des groupes lors des opérations de maintenance. Cette opération vise à améliorer la disponibilité de la centrale. Par ailleurs, le système de pompage des eaux d’exhaure a été optimisé afin de réduire les pertes d’eau, tant en situation de maintenance qu’en cas d’avarie de certains composants.

Les deux vannes de réserve (haute et basse pression), commandées en 2023, ont débuté leur fabrication en Chine avant d’être assemblées au Brésil, suite à la fermeture de l’usine de General Electric en Chine. Les premières réceptions et contrôles ont été réalisés le 25 février 2025 en Chine par NDD, via des experts externes. Certaines non-conformités ont été détectées et sont corrigées par GE. Les pièces ont ensuite été expédiées par bateau vers le port de Santos, au Brésil. La mise en production a démarré à la mi-septembre dans les ateliers de GE à Taubaté.

Les contrôles effectués par les experts mandatés par NDD en novembre 2025, puis début janvier 2026, notamment sur les opérations de soudage, n’ont révélé aucun problème majeur. La qualité observée à ce stade est jugée satisfaisante.

Les travaux d’installation des nouveaux équipements du SCADA ont eu lieu durant l’indisponibilité complète des mois d’octobre et novembre (arrêt Swissgrid). La nouvelle installation est en service, les fonctionnalités ont été implémentées et testées avant la reprise d’exploitation de la centrale. Une attention particulière a été portée à la cybersécurité lors de la mise en service du nouveau système SCADA.

Le Conseil d’administration a approuvé un crédit de 2.1 MCHF pour la construction d’un bâtiment d’exploitation destiné à accueillir les bureaux de l’exploitant et des supports techniques à l’intérieur de la caverne. Cet investissement vise à améliorer les conditions de travail des collaborateurs et à leur offrir un environnement agréable et conforme aux exigences légales. À la suite de la mise à l’enquête réalisée en octobre 2025, le service de la protection des travailleurs (SPT) a toutefois émis un préavis négatif, formulant des exigences supplémentaires en lien avec la loi sur le travail, notamment concernant l’accès à l’extérieur durant la journée.

Les discussions se poursuivent en collaboration avec Hydro Exploitation afin d’identifier des mesures et garanties acceptables permettant de lever ces réserves et de maintenir l’avancement du projet. En parallèle, les appels d’offres ont été lancés à la fin octobre, et l’adjudication des travaux interviendra dès l’obtention du permis de construire.

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Projet et mise à l’enquête du nouveau bâtiment d’exploitation dans la caverne KBA

Sécurité au travail et sûreté des installations

Aucun accident majeur de travail, ni aucun événement concernant la sûreté des installations n’est à signaler durant l’année 2025. Deux accidents avec arrêt de travail sont en revanche survenus durant l’année (coupure à un doigt et entorse d’un genou).

Le résultat de l’audit de sécurité réalisé par la SUVA en 2024 est très positif. Quelques points d’amélioration et les actions correctives nécessaires ont été menées. Par ailleurs, un mandat a été confié pour la mise à jour du concept de protection contre les incendies, notamment l’adaptation de l’utilisation du local de survie de KBA et la définition définitive des locaux de stockage des matières dangereuses. Les résultats sont attendus courant 2026.

Un bureau de sécurité externe se rend quelques jours par année sur le site afin de vérifier l’application des consignes de sécurité par le personnel local.

Perspectives 2026

L’objectif principal de Nant de Drance SA reste de maintenir une disponibilité et une fiabilité maximales de la centrale pour ses actionnaires. Au vu des non-conformités constatées en 2024 et 2025 sur les pompes-turbines et les vannes, le programme de disponibilité a été adapté. La poursuite des corrections sur les aubes directrices, ainsi que sur les vannes haute et basse pression, se poursuivront en 2026, ce qui aura un impact sur la disponibilité de la centrale. En revanche, Nant de Drance anticipe avec confiance une reprise normale et optimale de l’exploitation de son installation dès 2027.